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硝酸钠连续转化工艺增产减排
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发布时间:2010-04-30 浏览数:4968 新闻来源:中国化工报

 

记者昨天从河北冀中能源井矿集团凤山化工公司得到消息,该公司自主研发的硝酸钠连续转化生产工艺经过两年多的应用,装置产量比原来翻了一番,转化过程中生成的一氧化氮气体(NO)还能用于制酸或制取中和液,取得了减排增效双重效果。日前,石家庄科技局对该技术进行评审,认定达到了国内领先水平,并已向国家专利局申请专利保护。
   

 

新工艺通过在装有填料的转化塔上部连续加入亚硝酸钠母液和硝酸,用循环泵对转化塔底部转化液进行回流反洗,增加预转化塔对亚钠母液进行预转化等多项先进技术,实现了无搅拌连续转化生产硝酸钠。此工艺消除了制约装置进一步扩产的瓶颈,并可将转化过程中生成的一氧化氮气体用于制酸或制取中和液,实现了减排与增产。
   

 

据凤山化工技术人员介绍,国内硝酸钠工业生产普遍采用空气搅拌间断转化生产工艺。这种工艺母液氧化反应不充分,转化反应时间长,生产能力低,不能满足硝酸钠大规模工业生产的需要。同时,由于转化过程中搅拌空气的气量为反应生成NO气体的5~7倍,空气中大量的氧把转化过程产生的NO氧化为二氧化氮,增大了碱吸收塔的负荷,造成吸收率降低,运行成本增加,影响产品质量和产量。2007年10月,凤山化工公司开始对旧工艺进行改造攻关踝爸镁过2年多的运行,增效明显。

 

 

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